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04月04日

阴极电泳漆槽液固化份异常的原因及解决方法

发布 : 涂装助手 | 分类 : 电泳工艺 电泳原理 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1166次

阴极电泳漆槽液固化份异常的原因及解决方法固化份NV值降低〖伴随漆膜厚度、K值下降,UF液流量增加〗a.原漆补给不足a.根据耗量,及时补给原漆b.UF液漂洗系统回流入槽失衡,导致槽液体积增加b.检查UF液贮槽液位,控制0次喷淋和超滤液回流速度c.槽液流失c.检查系统中有否泄漏,包括转移贮槽。d.槽液液位太高d.降低纯水补给速度备注:在上述情况下,只要槽体的容量允许,固体份可以通过加入原漆来恢复;如果槽液位太高,可能必须排放部分UF液。固化份NV值升高〖伴有膜厚、K值增加,UF液流量下降〗a.原漆加入量过大a.

04月04日

阴极电泳漆槽液电导率异常的原因及解决方法

发布 : 涂装助手 | 分类 : 电泳工艺 电泳原理 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1622次

阴极电泳漆槽液电导率异常的原因及解决方法电导率下降〖伴有膜厚下降和电沉积效率下降〗a.UF液排放过量,包括UF液的意外损失a.停止UF液排放,并监测电导率;排除意外损失故障b.NV值太低b.补足NV值在工艺范围之内电导率K值上升〖伴有膜厚增加,电流密度增加,出现针孔,水迹或网纹甚至漆膜被击穿〗a.UF系统故障a.尽快恢复UF系统正常工作,增加UF液排放量b.槽液中游离酸含量增加b.降低阳极液电导率,排放UF液c.NV值太高c.停止补漆d.槽温及测试温度偏高d.加强槽温控制;规范测试方法

04月03日

阴极电泳漆槽液pH值异常的原因及解决方法

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阴极电泳漆槽液pH值异常的原因及解决方法pH值下降〖伴有膜厚下降,MEQ值、K值上升〗a.阳极液泄入槽液a.检查阳极系统工作状况正常否b.中和剂加入过量b.停止中和剂加入;并随时检测pH值c.阳极液电导率过高c.阳极液贮槽中加入纯水,并监测阳极液的电导率备注:在上述各种情况下,pH值均可通过加入高pH值原漆及增加超滤液排放来提高。处理时,必须同时检测MEQ值和电导率。pH值上升〖通常伴有膜厚增加,易起针孔、超滤速度下降和MEQ值的下降〗a.阳极液排放过量a.减少极液排放,适当提高阳极液的电导率b.UF液排放过量b.停止排放,监控pH、K、MEQ值,当pH正常时,以较少速度排UF液

04月02日

阳极电泳漆漆膜粗糙的原因及解决方法

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阳极电泳漆漆膜粗糙的原因及解决方法漆膜粗糙〖电流密度定得太高引起热破裂〗a.涂装电压过高a.降压至泳涂要求b.漆温过高b.降低槽温c.涂装速度过快c.降压、降温之外,pH值、电导率也应作相应降低d.磷化膜不均匀d.消除磷化不匀

04月01日

阳极电泳漆UF液流量下降的原因及解决方法

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阳极电泳漆UF液流量下降的原因及解决方法UF液流量下降a.磷酸盐残留物带入槽液a.确保减少工件磷酸盐残留物,滴水电导率≤50μs/cmb.pH值低,树脂不稳定引起隔膜堵塞b.中和剂调整,清除隔膜堵塞c.流经超滤器隔膜的速度太小c.检测确保隔膜内的流动速度在设计指标范围内d.槽温太高,颗粒杂质污染d.控温,检查过滤装置工作情况e.漆液温度降低(下降2℃超滤速度衰减约3%)e.调整槽温在工艺要求范围内

03月31日

阳极电泳漆膜膜厚增加的原因及解决方法

发布 : 涂装助手 | 分类 : 电泳工艺 电泳原理 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1232次

阳极电泳漆膜膜厚增加的原因及解决方法膜厚增加a.pH值偏低;槽温偏高a.调整pH;槽温至工艺要求范围b.NV值,K值偏高b.调整NV值,K值至工艺要求范围c.电泳时间太长/链速下降c.降低电压、调整操作参数,或调整阴极面积d.阴极液K值过高d.调整降低极液K值e.电压过高e.降低施工电压f.工件泳涂面积减少f.相应减少入口端阴极板面积g.漆液熟化不够,不稳定g.控制UF液的排放,监测电导率和溶剂含量在要求范围

03月31日

阳极电泳漆膜膜厚下降的原因及解决方法

发布 : 涂装助手 | 分类 : 电泳工艺 电泳原理 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1211次

阳极电泳漆膜膜厚下降的原因及解决方法a.pH值偏高a.调整pH值,方法参见前述b.槽温过低b.调控槽温在工艺范围之内c.溶剂含量低c.调整至工艺范围之内d.NV值低d.调整NV值在工艺范围之内e.K值低e.控制UF液的排放来调整f.电泳时间短/链速增加f.增大电压并调整操作参数g.阴极有效面积不足g.增加阴极面积h.阴极液K值偏低h.控制极液电导率在适当范围内i.错误的电连接i.清洁、检查并保持接插件状态良好连接正常j.电压低j.增大电压并监测电流密度k.磷化膜太厚k.调整、降低磷化膜(沉积量

03月30日

阳极电泳槽液溶剂含量异常情况及处理

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阳极电泳槽液溶剂含量异常情况及处理溶剂含量下降〖伴有涂膜流平性差和膜厚下降〗a.高的挥发损失,与生产率低或槽温过高相关a.控制槽温在工艺要求范围内;降低UF液喷淋压力,补加助溶剂b.UF液渗漏过度b.控制UF液的排放速度在所要求的范围,添加助溶剂c.UF喷淋压力过高,导致挥发损失增加c.控制UF液喷淋压力d.槽液固体份降低d.增加槽液固体份溶剂含量过大〖伴有膜厚增加;并能引起较高剪切速率下槽液稳定性下降,因而造成槽液中出现颗粒〗a.助溶剂加量过大a.停止加入,并监测各种溶剂含量b.原漆加量过度

03月28日

阳极电泳槽液MEQ值异常情况及处理

发布 : 涂装助手 | 分类 : 电泳工艺 电泳原理 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1516次

阳极电泳槽液MEQ值异常情况及处理MEQ值下降〖伴有pH值下降、膜厚增加、漆膜敏感性增加,超滤速度下降〗a.通过阴极隔膜控制pH值过度a.如条件许可阴极板暴露面积增加20%b.UF净化过度b.停止UF工作;当pH回至指标时以较低速度恢复UF净化工作c.阴极液电导率太低c.用中和剂调整,并使电导率调整至合适状态MEQ值上升〖伴有pH上升;膜厚下降〗a.槽液中和剂含量过高,pH值上升a.控制阴极系统工作状况,增加极液排放至MEQ参数正常b.阴极液电导率过高b.用去离子水调整,控制电导率的参数至合适状态c.槽

03月28日

阳极电泳槽液灰份异常情况及处理

发布 : 涂装助手 | 分类 : 电泳工艺 电泳原理 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1238次

阳极电泳槽液灰份异常情况及处理灰份下降〖伴有成膜后光泽升高,易出现缩孔〗a.色浆加入量不足a.补加色浆调整b.NV值下降b.增加固体份至要求范围,监测灰份/固体份之比例c.槽液循环不良,导致颜料产生重力沉降。c.检查循环搅拌功能和管道、喷嘴是否正常,并即刻给予修正。 灰份升高〔伴有涂膜烘烤后出现粗糙、失光〕a.色浆加入量太大a.补树脂份b槽液固体份增加b.降固体份;监测灰份/NV之比

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